石膏蒸汽砖的低温养护方法

申请号 CN200810068990.7 申请日 2008-11-13 公开(公告)号 CN101423369A 公开(公告)日 2009-05-06
申请人 贵州开磷(集团)有限责任公司; 发明人 段豫川; 罗彬; 周建平; 向前勇; 宋一虎; 杨步雷;
摘要 本 发明 公开了一种 石膏 蒸汽 砖的低温养护方法,涉及石膏砖的养护方法。该石膏蒸汽砖是利用石膏或磷石膏、黄磷炉渣或 粉 煤 灰 或粒化 高炉 矿渣为主要原料,以石灰为激发剂,经配料、磨细、过筛、混合、掺 水 、搅拌、振动压制或 挤压 成型 , 蒸汽养护 制成的,所述养护的蒸汽 温度 为70℃~90℃,压 力 为0.05~0.2MPa。最适宜养护的蒸汽温度为80℃~90℃,压力为0.05~0.2MPa。采用较低温度和压力的蒸汽进行养护,石膏蒸汽砖完全可以达到成品的强度指标、水化效果,可以降低蒸汽资源消耗量,提高砖坯养护 质量 和成品合格率,缓解高温高压蒸汽对养护窑墙体的损坏。适用于石膏蒸汽砖的生产厂家。
权利要求

1一种石膏蒸汽砖的低温养护方法,该石膏蒸汽砖是利用石膏或磷石膏、黄磷炉渣或灰或粒化高炉矿渣为主要原料,以石灰为激发剂,经配料、磨细、过筛、混合、掺、搅拌、振动压制或挤压成型,蒸汽养护制成的,其特征在于所述养护的蒸汽温度为70℃~90℃,压为0.05~0.2MPa。
2.按照权利要求1所述的石膏蒸汽砖的低温养护方法,其特征在于所 述养护的蒸汽温度为80°C~9(TC,压力为0. 05~0. 2MPa。

说明书全文

石膏蒸汽砖的低温养护方法 技术领域

发明涉及含无机粘结剂的组合物,也涉及压成型制品的生产方法, 尤其涉及石膏砖的养护方法。

背景技术

近年来,利用工业废渣制砖已开发了许多技术,例如中国专利申请
03117792. 1号"免烧废渣砖及其制作方法"、200410098916. 1号"垃圾灰 渣蒸养轻质砖的生产方法"、200510103135. 1号"电石膏砖的制造方法"、 200610051112. 5号"高强耐石膏砖及其制备方法"等。这些方法普遍釆 用蒸汽养护,但所用的蒸汽几乎都是高温高压,如垃圾灰渣蒸养轻质砖所 用蒸汽温度为95°C~10(TC;电石膏砖养护的蒸汽温度不低于176°C、压力 不低于0.8MPa;高强耐水石膏砖所用蒸汽温度为9(TC〜10(TC、压力为 0.5~0.6MPa。这种养护的缺陷是:(1)蒸汽用量大,蒸汽资源利用效率低; (2)成品的强度指标、水化效果不稳定;(3)成品合格率低,生产效率低; (4)高温蒸汽对养护窑的墙体有损坏。

发明内容

本发明的目的就在于提供一种石膏蒸汽砖的低温养护方法,以降低蒸 汽用量,提高蒸汽资源利用效率,实现生产节能降耗;提高砖坯的养护质 量,稳定成品的强度指标、水化效果,提高成品合格率;同时减轻高温蒸 汽对养护窑的损坏。
发明人在利用石膏或磷石膏、黄磷炉渣或灰或粒化高炉矿渣为主要原料,以石灰为激发剂,经配料、磨细、过筛、混合、掺水、搅拌、振 动压制或挤压成型,蒸汽养护制成高强耐水石膏砖(简称石膏蒸汽砖)过 程中,通过大量实践,发现高温高压养护不仅不能提高成品的强度指标、 水化效果,而且成品合格率低,生产效率低。发明人通过降低蒸汽的温度 和压力,找到适宜养护的蒸汽温度和压力。发明了将养护温度从原来的90
°C ~ IO(TC降低到70°C ~90°C、压力从0. 5〜0. 6MPa降到0. 05 ~ 0. 2MPa的
低温养护方法。
经过反复试验,确定最适宜养护的蒸汽温度为8(TC-9(TC,压力为 0. 05〜0.2MPa;在此条件下,蒸汽耗量最低,成品的强度最高。
发明人指出,虽然采用了较低温度和压力的蒸汽进行养护,但并不需 要增加养护时间, 一般情况下,养护时间为16小时。
本发明的石膏蒸汽砖的低温养护方法的应用证明,釆用较低温度和压力 的蒸汽进行养护,石膏蒸汽砖完全可以达到成品的强度指标、水化效果,可 见本方法降低了蒸汽资源消耗量;提高了砖坯养护质量和成品合格率;缓解 了高温高压蒸汽对养护窑墙体的损坏。适用于石膏蒸汽砖的生产厂家。

具体实施方式

以下实施例都是利用石膏或磷石膏、黄磷炉渣或粉煤灰或粒化高炉矿渣 为主要原料,以石灰为激发剂,经配料、磨细、过筛、混合、掺水、搅拌、 振动压制或挤压成型,蒸汽养护制成高强耐水石膏砖的工艺过程。
实施例1 将养护温度调整到〜"。C,压力降到0. 05~0. lMPa,蒸 汽消耗量为1.273t/h,蒸汽资源利用效率相对提高l倍;砖坯的养护质量有 所改善,成品的强度可稳定在8. 5~l3MPa、水化效果稳定;成品合格率达到90%以上;养护窑内的蒸汽压力减小,外溢蒸汽量明显减少,其墙体温度降 到50°C ~60。C。
实施例2将养护温度调整到70°C ~80°C,压力降到0. 05~0. 15MPa, 蒸汽消耗量为1.163t/h,蒸汽资源利用效率相对提高了一倍;砖坯的养护质 量有所改善,成品的强度可稳定在8.5〜13MPa、水化效果稳定;成品合格率 达到90%以上;养护窑内的蒸汽压力减小,外溢蒸汽量明显减少,其墙体温 度降到了 5(TC〜6(TC。
实施例3 将养护温度调整到80°C~85°C,压力降到0. 05~0. 2MPa,蒸 汽消耗量为0. 987t/h,蒸汽资源利用效率相对提高1倍;砖坯的养护质量有 所改善,成品的强度可稳定在8.5〜13MPa、水化效果稳定;成品合格率达到 90%以上;养护窑内的蒸汽压力减小,外溢蒸汽量明显减少,其墙体温度降 到了 50°C ~60°C。
实施例4 将养护温度调整到80°C~90°C,压力降到0.05-0. 2MPa,蒸 汽消耗量为0.837t/h,蒸汽资源利用效率相对提高l倍;砖坯的养护质量有 所改善,成品的强度可稳定在9. 0~15MPa、水化效果稳定;成品合格率达到 90%以上;养护窑内的蒸汽压力减小,外溢蒸汽量明显减少,其墙体温度降 到了 50°C ~60°C。
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