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一种低品铬渣再利用生产工艺

申请号 CN202110402450.3 申请日 2021-04-14 公开(公告)号 CN113265534B 公开(公告)日 2023-03-31
申请人 嘉峪关宏电铁合金有限责任公司; 发明人 马天荣; 廖军; 王先武;
摘要 本 发明 属于金属 冶炼 领域,涉及 工业废弃物 的再利用,具体涉及一种低品铬 铁 渣再利用生产工艺,包括如下步骤:S1:将 烧结 矿、低品铬铁渣、 硅 石和除尘灰压球按照6:2:1:2的比例混合;S2:将上述物料搭配一定比例 焦炭 经过配料系统混合上至矿热炉内,通过 电极 传导 电能 加热到1300‑1500℃;S3:在高温下通过 氧 化还原反应,冶炼3‑4小时后打开炉眼,渣铁混合物一起排出至铁 水 灌内,边出渣铁混合物边沉淀,上层液态渣流出铁水灌嘴直接进入水翠池,铁水滞留在铁水包内,然后由行车吊运进行浇铸,该工艺方法简单、 费用 低、低品铬铁渣的综合利用率高,解决了 现有技术 中存在的问题。
权利要求

1.一种低品铬渣再利用生产工艺,其特征在于包括如下步骤:
S1:将烧结矿、低品铬铁渣、石和除尘灰压球按照6:2:1:2的比例混合;
S2:将上述物料搭配一定比例焦炭经过配料系统混合上至矿热炉内,通过电极传导电能加热到1300‑1500℃;
S3:在高温下通过化还原反应,冶炼3‑4小时后打开炉眼,渣铁混合物一起排出至铁灌内,边出渣铁混合物边沉淀,上层液态渣流出铁水灌嘴直接进入水翠池,铁水滞留在铁水包内,然后由行车吊运进行浇铸。
2.根据权利要求1所述的一种低品铬铁渣再利用生产工艺,其特征在于:步骤S1中所述的硅石为冶炼硅铁所需硅石的筛下物中的小粒硅石。
3.根据权利要求1所述的一种低品铬铁渣再利用生产工艺,其特征在于:步骤S2中所述的矿热炉的电能输入为3000kwh/t。

说明书全文

一种低品铬渣再利用生产工艺

技术领域

[0001] 本发明属于金属冶炼领域,涉及工业废弃物的再利用,具体涉及一种低品铬铁渣再利用生产工艺。

背景技术

[0002] 随着铁合金行业的快速发展,铁合金生产产生大量的铁合金炉渣。铁合金炉渣,包括高铬铁渣、锰渣及硅铁渣等,当然也包含低品铬铁渣,其废弃不仅会造成所含金属的流失,而且还会造成环境污染。目前对铁合金炉渣的处理工艺有:1、破碎跳态法;2、磁选法等,这些方式普遍存在工艺复杂、环节较多,投资较大和只能处理含有的金属颗粒,无法处理渣中金属的化物等缺陷

发明内容

[0003] 为克服上述现有技术中存在的问题,本发明的目的是提供一种低品铬铁渣再利用生产工艺,该工艺方法简单、费用低、低品铬铁渣的综合利用率高,解决了现有技术中存在的问题。
[0004] 本发明所采用的技术方案是:
[0005] 一种低品铬铁渣再利用生产工艺,包括如下步骤:
[0006] S1:将烧结矿、低品铬铁渣、硅石和除尘灰压球按照6:2:1:2的比例混合;
[0007] S2:将上述物料搭配一定比例焦炭经过配料系统混合上至矿热炉内,通过电极传导电能加热,出炉铁温度到1300‑1500℃;
[0008] S3:在高温下通过氧化还原反应,冶炼3‑4小时后打开炉眼,渣铁混合物一起排出至铁水灌内,边出渣铁混合物边沉淀,上层液态渣流出铁水灌嘴直接进入水翠池,铁水滞留在铁水包内,然后由行车吊运进行浇铸。
[0009] 优选的步骤S1中所述的硅石为冶炼硅铁所需硅石的筛下物中的小粒硅石。
[0010] 优选的步骤S2中所述的矿热炉的电能输入为3000kwh/t。
[0011] 本发明的有益效果是:
[0012] 1.整个过程粉尘少,减少了粉尘对环境的污染;
[0013] 2.水淬后的炉渣稳定好,粒度较小且粒度均匀;
[0014] 3.机械化、自动化程度高;
[0015] 4.铁水和炉渣分离效果好;
[0016] 5.对炉渣的粘度和流动性要求不高;
[0017] 6.工艺环节少、工艺简单,费用少。

具体实施方式

[0018] 一种低品铬铁渣的再利用生产工艺,依照下列步骤完成:
[0019] S1:将烧结矿、低品铬铁渣、硅石和除尘灰压球按照6:2:1:2的比例混合,硅石为冶炼硅铁所需硅石的筛下物中的小粒硅石;
[0020] 烧结矿、低品铬铁渣和除尘灰压球中均含有Cr2O3、Fe、MgO、SiO2和Al2O3,在焦炭作为还原剂的前提下,烧结矿、低品铬铁渣、硅石和除尘灰压球按照6:2:1:2的比例混合入炉冶炼,炉渣度可调控1.2‑1.3之间,能够确保混合物料中有用元素的充分还原,达到对低品铬铁渣中有用金属元素的回收。
[0021] S2:将上述物料搭配一定比例焦炭经过配料系统混合上至矿热炉内,通过电极传导电能加热,出炉铁水温度到1300‑1500℃,矿热炉的电能输入为3000kwh/t;
[0022] S3:在高温下通过氧化还原反应,冶炼3‑4小时后打开炉眼,渣铁混合物一起排出至铁水灌内,边出渣铁混合物边沉淀,上层液态渣流出铁水灌嘴直接进入水淬池,水淬渣可以外销,铁水滞留在铁水包内,然后由行车吊运进行浇铸,经过破碎,达到客户需求粒度进行销售。
[0023] 通过工艺冶炼的反复摸索试验,在出炉铁水温度达到1300‑1500℃之间时,铁水的流动性较好,铁水粘包量较少,且炉渣中的Cr2O3含量可控制在2%以下。
[0024] 试验数据如下:
[0025] 序号 温度 炉渣Cr2O3 碱度 备注1 1289 2.78 1.35  
2 1261 2.06 1.34  
3 1354 1.19 1.30  
4 1355 1.32 1.27  
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