技术领域
[0001] 本
发明属于
冶金技术领域,特别涉及到一种生产低锰钢的方法。
背景技术
[0002] 随着钢
铁产品竞争的日趋激烈,高附加值产品也更多的被开发。而在传统钢
冶炼的转炉冶炼-
二次精炼-
连铸工艺中,一般来讲锰都作为有益的元素尽量被保留。如更多的文章和
专利都介绍如何提高转炉终点残锰、锰矿直接
合金化和控制
氧枪枪位保锰等。但是随着更多优质钢的开发,有些钢将锰元素也作为有害元素必须去除,如高品质的纯铁甚至要求成品锰含量小于0.025%。如果不采用特殊的手段或者各工序配合的手段很难完成这一目标。
[0003] 以鞍钢的传统冶炼的生产实践和大量的论文专利表明,用传统的转炉生产低锰钢,最低将锰脱到0.03%~0.04%,而想要在转炉达到锰小于0.025%是不能实现的。这是由于在转炉的氛围里,前期高枪位操作使渣中的(FeO)增加,其与锰反应,将锰氧化,而在冶炼中期由于(FeO)参与脱
碳,所以渣中锰回到钢中。而在冶炼后期随着
碱度的升高,炉渣呈强碱性,酸性的(MnO)难以进入渣中。所以冶炼终点通过碱度和枪位的控制最多将锰脱至0.03%,这是热
力学和动力学的双重性质决定的。从现有的操作
水平和实践经验而言,可以认为成品锰含量小于0.04%为低锰钢,而成品锰含量小于0.02%可认为是超低锰钢。
发明内容
[0004] 本发明的目的在于提供一种生产低锰钢的方法,基于转炉锰氧化的基本原理,采用转炉双联和LF搅拌升温造渣相结合的工艺,使转炉后半钢出钢锰含量的
质量百分比控制在0.03~0.04%,而经过LF炉后,
钢水锰含量的质量百分比为0.02%以下,之后扒渣使得后续工序不存在回锰条件。最终成品锰含量的质量百分比可稳定控制在0.025%以下。此种方法基于双联的
基础,可连浇生产,降低连铸成本,产品锰值可稳定的控制,成分
波动小,性能稳定,品质提高。
[0005] 本发明通过以下技术方案实现:
[0006] 一种生产低锰钢的方法,其特征在于:采用转炉双联和LF搅拌升温造渣相结合的工艺生产成品锰含量的质量百分比为0.025%以下的低锰钢,通过前半钢的转炉出钢将含锰钢渣去除,后半钢完成正常吹炼模式来进行其他元素含量的调整,后半钢出钢后进入LF工位进行升温、造渣处理,进一步降低钢水中的锰,之后运至扒渣工位进行钢水扒渣,具体步骤为:
[0007] (1)将
脱硫后的铁水兑入第一座转炉,冶炼开始3min之内加入石灰总质量的1/2~3/4,其余石灰在5min内加完。之后可根据炉渣情况加入
矿石和铁碳球等调渣,来改善炉渣的流动性。前4min枪位控制在2.2m~2.4m,控制氧气流量198m3/h·t钢~202m3/h·t钢,氧压0.75MPa~0.85MPa;
[0008] (2)前半钢出钢
温度为1420℃~1440℃,半钢碳含量的质量百分比在2.8%~3.2%。前半钢出钢控制下渣,渣厚<80mm;
[0009] (3)后半钢根据转炉内控要求正常吹炼,完成杂质的去除操作,
沸腾出钢,挡渣出钢控制渣厚<80mm,出钢过程加盖罐石灰2.5kg/t钢~3.5kg/t钢;
[0010] (4)后半钢挂罐后运至LF炉工位进行升温和造渣,全过程底吹,搅拌时底吹氩气流量控制在80m3/h~100m3/h,分2~3次加入造渣石灰,加入造渣石灰总量为8kg/t钢~10kg/t钢。搅拌时间不低于25min,之后运至钢水扒渣工位进行扒渣处理。扒渣后加入1kg/t钢~3kg/t钢盖罐石灰。
[0011] 如上所述的一种生产低锰钢的方法,转炉后半钢出钢锰含量的质量百分比控制在0.03%~0.04%,出LF炉锰含量的质量百分比控制在0.02%以下,确保最终成品锰含量的质量百分比可稳定的控制在0.025%以下。
[0012] 本发明与
现有技术相比具有以下有益效果:
[0013] 本发明根据脱锰的
热力学时机来采用双联工艺使出钢时锰降低,之后在LF工位边升温边对钢水进行造渣和搅拌,最后进行钢水扒渣处理。这样就通过两个转炉和一个LF炉相配合完成低锰钢的冶炼任务,最终使成品锰含量较低,可稳定的将钢中最终锰含量的质量百分比控制在0.025%以下。此工艺易于操作,方便可行。出钢后经过LF炉,只是加热和加渣料,成本没有显著的升高,不影响连铸连浇。锰含量控制精准,流程时间合理。
具体实施方式
[0015] 一种生产低锰钢的方法,具体步骤如下:
[0016] (1)将脱硫后的铁水兑入1#转炉,转炉容量为100t。冶炼开始3min之内加入石灰约3t,剩余1t石灰第4min加入。前4min枪位控制在2.2m~2.4m,控制氧气流量20000m3/h左右,氧压0.75~0.85MPa;
[0017] (2)前半钢出钢温度为1438℃,挡渣出钢,渣厚70mm。铁水成分和前半钢出钢成分如表1:
[0018] 表1 铁水和1#转炉的出钢成分(wt%)
[0019] C Si Mn P S
铁水 4.45 0.52 0.16 0.10 0.005
转炉出钢 2.8 0.012 0.05 0.039 0.009
[0020] (3)后半钢在2#炉操作,根据转炉内控要求正常吹炼,完成杂质的去除操作,沸腾出钢,挡渣出钢控制渣厚75mm,出钢过程加盖罐石灰300kg盖罐,后半钢成分如表2:
[0021] 表2 2#转炉的出钢成分(wt%)
[0022]C Si Mn P S
0.038 0.005 0.03 0.005 0.010
[0023] (4)后半钢挂罐后运至LF炉工位进行升温和造渣,全过程底吹,底吹氩气流量控制在88m3/h,在处理的第5min、第10min和第18min分别加入造渣石灰400kg、400kg和200kg,搅拌时间30min,LF搬出后运至钢水扒渣工位进行扒渣处理。扒渣后加入200kg盖罐石灰,LF炉搬出时钢水成分如表3:
[0024] 表3 LF搬出时钢水成分(wt%)
[0025]C Si Mn P S
0.042 0.01 0.018 0.0045 0.010
[0026] 经检验,成品锰含量的质量百分比小于0.025%,
铸坯没有质量
缺陷。
[0027] 实施例2:
[0028] 一种生产低锰钢的方法,具体步骤如下:
[0029] (1)将脱硫后的铁水兑入1#转炉,转炉容量为100t。冶炼开始3min之内加入石灰约3
3t,剩余1t石灰第4min加入。前4min枪位控制在2.2m~2.4m,控制氧气流量20000m/h左右,氧压0.75~0.85MPa;
[0030] (2)前半钢出钢温度为1422℃,挡渣出钢,渣厚70mm。铁水成分和前半钢出钢成分如表4:
[0031] 表4 铁水和1#转炉的出钢成分(wt%)
[0032] C Si Mn P S
铁水 4.45 0.47 0.19 0.08 0.005
转炉出钢 2.85 0.01 0.054 0.028 0.010
[0033] (3)后半钢在2#炉操作,根据转炉内控要求正常吹炼,完成杂质的去除操作,沸腾出钢,挡渣出钢控制渣厚75mm,出钢过程加盖罐石灰300kg盖罐,后半钢成分如表5:
[0034] 表5 2#转炉的出钢成分(%)
[0035]C Si Mn P S
0.03 0.0054 0.03 0.0047 0.010
[0036] (4)后半钢挂罐后运至LF炉工位进行升温和造渣,全过程底吹,底吹氩气流量控制在88m3/h,在处理的第6min、第12min和第19min分别加入造渣石灰300kg、300kg和300kg,搅拌时间30min,LF搬出后运至钢水扒渣工位进行扒渣处理。扒渣后加入250kg盖罐石灰,LF炉搬出时钢水成分如表6:
[0037] 表6 LF搬出时钢水成分(wt%)
[0038]C Si Mn P S
0.039 0.01 0.019 0.0041 0.009
[0039] 经检验,成品锰含量的质量百分比小于0.025%,铸坯没有质量缺陷。
[0040] 实施例3:
[0041] 一种生产低锰钢的方法,具体步骤如下:
[0042] (1)将脱硫后的铁水兑入1#转炉,转炉容量为100t。冶炼开始3min之内加入石灰约3
3t,剩余1t石灰第4min加入。前4min枪位控制在2.2m~2.4m,控制氧气流量20000m/h左右,氧压0.75~0.85MPa;
[0043] (2)前半钢出钢温度为1432℃,挡渣出钢,渣厚70mm。铁水成分和前半钢出钢成分如表7:
[0044] 表7 铁水和1#转炉的出钢成分(wt%)
[0045] C Si Mn P S
铁水 4.47 0.33 0.22 0.077 0.0048
转炉出钢 2.81 0.011 0.05 0.034 0.009
[0046] (3)后半钢在2#炉操作,根据转炉内控要求正常吹炼,完成杂质的去除操作,沸腾出钢,挡渣出钢控制渣厚75mm,出钢过程加盖罐石灰350kg盖罐,后半钢成分如表8:
[0047] 表8 2#转炉的出钢成分(wt%)
[0048]C Si Mn P S
0.044 0.004 0.03 0.006 0.011
[0049] (4)后半钢挂罐后运至LF炉工位进行升温和造渣,全过程底吹,底吹氩气流量控制在88m3/h,在处理的第5min、第11min和第19min分别加入造渣石灰500kg、200kg和300kg,搅拌时间35min,LF搬出后运至钢水扒渣工位进行扒渣处理。扒渣后加入250kg盖罐石灰,LF炉搬出时钢水成分如表9:
[0050] 表9 LF搬出时钢水成分(wt%)
[0051]C Si Mn P S
0.045 0.01 0.018 0.0043 0.010
[0052] 经检验,成品锰含量的质量百分比小于0.025%,铸坯没有质量缺陷。