一种冶炼炉渣浮选铜精矿消泡沉降方法

申请号 CN201710507241.9 申请日 2017-06-28 公开(公告)号 CN107199125A 公开(公告)日 2017-09-26
申请人 楚雄滇中有色金属有限责任公司; 发明人 王礼珊; 惠兴欢; 张鑫; 王恩志; 任军祥;
摘要 本 发明 公开一种 铜 冶炼 炉渣浮选铜精矿消泡沉降方法,按1~2kg/m2的用量,在精矿浓缩池的 泡沫 上表面均匀撒上 活性炭 粉末,静待4小时以上,再用 水 喷淋冲刷泡沫,使其破裂、沉降到精矿浓缩池的底部,然后经浓缩、过滤,即得到铜精矿产品。通过本发明的方案,采用粉状活性炭 吸附 法,精矿浓缩池上表面富积的泡沫能快速得到消除,精矿浓缩池溢流水“跑混”现象得到解决,渣选磨浮工序得以连续生产。
权利要求

1.一种冶炼炉渣浮选铜精矿消泡沉降方法,其特征在于经下列操作:
按1~2kg/m2的用量,在精矿浓缩池的泡沫上表面均匀撒上活性炭粉末,静待4小时以上,再用喷淋冲刷泡沫,使其破裂、沉降到精矿浓缩池的底部,然后经浓缩、过滤,即得到铜精矿产品。
2.根据权利要求1所述的铜冶炼炉渣浮选铜精矿消泡沉降方法,其特征在于:所述活性炭粉末的粒度≤325目。

说明书全文

一种冶炼炉渣浮选铜精矿消泡沉降方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种铜冶炼炉渣浮选铜精矿消泡沉降方法。

背景技术

[0002] 铜冶炼渣选系统经过多次试车,存在炉渣比重较大(4.1吨/立方左右)、硬度较硬(莫氏硬度7~9度),进入浮选的矿浆细度较低(60%左右),浮选过程中有用铜金属矿物沉降较快,难以上浮等问题。为了取得较好的选矿技术指标,除了提高入选矿浆浓细度,加大浮选机搅拌速度和充其量,还要加大浮选药剂(起泡剂)的用量;由于进入渣浮选的炉渣品位较高,根据浮选原理(有用金属矿物该收早收的原则),粗选一刮出的泡沫(铜精矿)直接进入精矿浓缩池浓缩过滤直接出产品(铜精矿),这样就导致浮选药剂(起泡剂)提前进入精矿浓缩池,部分铜精矿泡沫富积在精矿浓缩池上表面,泡沫难以消除沉降,最终导致精矿浓缩池溢流“跑混”,渣选磨浮工序停产。

发明内容

[0003] 为解决上述问题,本发明提供一种铜冶炼炉渣浮选铜精矿消泡沉降方法,使精矿浓缩池上表面的泡沫得以消除。
[0004] 本发明通过下列技术方案实现:一种铜冶炼炉渣浮选铜精矿消泡沉降方法,经下列操作:按1~2kg/m2的用量,在精矿浓缩池的泡沫上表面均匀撒上活性炭粉末,静待4小时以上,再用水喷淋冲刷泡沫,使其破裂、沉降到精矿浓缩池的底部,然后经浓缩、过滤,即得到铜精矿产品。
[0005] 所述活性炭粉末的粒度≤325目,即≤0.045mm。
[0006] 本发明具备的优点和效果:由于铜精矿溢流水需循环利用,对泡沫的消除只能采用物理消泡方法,而通过本发明的方案,采用粉状活性炭吸附法,精矿浓缩池上表面富积的泡沫能快速得到消除,精矿浓缩池溢流水“跑混”现象得到解决,渣选磨浮工序得以连续生产。

具体实施方式

[0007] 下面结合实施例对本发明做进一步说明。
[0008] 实施例12
按1.11kg/m的用量,在泡沫厚度为300mm的精矿浓缩池的泡沫上表面均匀撒上粒度≤
325目(≤0.045mm)的活性炭粉末,静待4小时以上,再用水喷淋冲刷泡沫,使其破裂、沉降到精矿浓缩池的底部,然后经浓缩、过滤,即得到铜精矿产品。
[0009] 使用该例的方案,精矿浓缩池上表面富积的泡沫能快速得到消除,渣选磨浮工序无需停产。
[0010] 实施例2按1kg/m2的用量,在泡沫厚度为350mm的精矿浓缩池的泡沫上表面均匀撒上粒度≤325目(≤0.045mm)的活性炭粉末,静待4小时以上,再用水喷淋冲刷泡沫,使其破裂、沉降到精矿浓缩池的底部,然后经浓缩、过滤,即得到铜精矿产品。
[0011] 使用该例的方案,精矿浓缩池上表面富积的泡沫能快速得到消除,渣选磨浮工序无需停产。
[0012] 实施例3按2kg/m2的用量,在泡沫厚度为400mm精矿浓缩池的泡沫上表面均匀撒上粒度≤325目(≤0.045mm)的活性炭粉末,静待4小时以上,再用水喷淋冲刷泡沫,使其破裂、沉降到精矿浓缩池的底部,然后经浓缩、过滤,即得到铜精矿产品。
[0013] 使用该例的方案,精矿浓缩池上表面富积的泡沫能快速得到消除,渣选磨浮工序无需停产。
[0014] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
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