一种熔硫蒸汽管道结构

申请号 CN201610449188.7 申请日 2016-06-21 公开(公告)号 CN107524917A 公开(公告)日 2017-12-29
申请人 宜昌西部化工有限公司; 发明人 艾国; 姜学才;
摘要 本 发明 公开了一种熔硫 蒸汽 管道结构,包括熔硫槽及与之连接的化磺蒸汽总管,蒸汽管网连接至化磺蒸汽总管;该结构还包括废热 锅炉 汽包,其通过管道连接至化磺蒸汽总管,废热锅炉汽包与熔硫槽之间还设有蒸汽减压 阀 、 泄压阀 、压 力 表及 安全阀 ,且废热锅炉汽包出口端还设有导淋阀。其由于采用上述结构设计,从废热锅炉汽包备用管口接3.5-4.1MPa、242-251℃的 饱和蒸汽 ,然后减压至0.6-0.8MPa后并入熔硫槽化磺蒸汽总管,控制该管道蒸汽 温度 170-200℃,可以大幅增加化磺速率。通过安装蒸汽减压阀、泄压阀、压力表及安全阀,能够对废热锅炉汽包中的高压蒸汽进行减压,确保压力稳定,排除安全隐患。
权利要求

1.一种熔硫蒸汽管道结构,包括熔硫槽(1)及与之连接的化磺蒸汽总管(2),蒸汽管网(3)连接至化磺蒸汽总管(2);其特征在于:该结构还包括废热锅炉汽包(4),其通过管道连接至化磺蒸汽总管(2),废热锅炉汽包(4)与熔硫槽(1)之间还设有蒸汽减压(5)、泄压阀(6)、压表(7)及安全阀(8),且废热锅炉汽包(4)出口端还设有导淋阀(9)。
2.根据权利要求1所述的结构,其特征在于:所述的蒸汽管网(3)中的蒸汽为0.5MPa,
160℃。
3. 根据权利要求1所述的结构,其特征在于:所述废热锅炉汽包(4)的蒸汽为3.5-4.1 MPa,242-251℃;蒸汽减压阀(5)为YGA43H/Y型蒸汽减压阀。
4.根据权利要求1所述的结构,其特征在于:所述安全阀的起跳压力为0.85MPa。
5.根据权利要求1-4任意一项所述的结构,其特征在于:该结构还包括液磺槽及液磺传输管线(10),所述液磺槽及液磺传输管线外设有保温壳体,化磺蒸汽总管连接至保温壳体。

说明书全文

一种熔硫蒸汽管道结构

技术领域

[0001] 本发明涉及硫酸的制备技术领域,具体为硫酸车间中一种熔硫蒸汽管道结构。

背景技术

[0002]  在硫酸车间制取硫酸时,需要采用熔硫槽将固体硫磺熔化,其采用的热源是来自于HRS锅炉生产的0.7MPa、165℃饱和蒸汽,然后将饱和蒸汽并入0.5 MPa、160℃的蒸汽管网。虽然蒸汽汽量充足,但因蒸汽降低,温度下降太快,影响了化磺速率。将化磺蒸汽全开工作时,可连续40分钟熔化固体硫磺约10吨,再升温80分钟后方可再次化磺,相当于平均化磺量5吨/每小时,还没有剔除熔硫相关设备检修、过滤机排渣和槽子清渣影响的化磺量。但是硫酸装置满负荷生产需消耗精制硫磺12.5吨,缺口相当大。

发明内容

[0003] 本发明的目的是针对以上问题,提供一种熔硫蒸汽管道结构,其能够有效利用废热锅炉汽包中的高压蒸汽,增大化磺速率。
[0004] 为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:一种熔硫蒸汽管道结构,包括熔硫槽及与之连接的化磺蒸汽总管,蒸汽管网连接至化磺蒸汽总管;该结构还包括废热锅炉汽包,其通过管道连接至化磺蒸汽总管,废热锅炉汽包与熔硫槽之间还设有蒸汽减压泄压阀、压表及安全阀,且废热锅炉汽包出口端还设有导淋阀。
[0005] 所述的蒸汽管网中的蒸汽为0.5MPa,160℃。
[0006] 所述废热锅炉汽包的蒸汽为3.5-4.1 MPa,242-251℃;蒸汽减压阀为YGA43H/Y型蒸汽减压阀,无需外接动力和手动调节控制,输出压力稳定可靠。
[0007] 所述安全阀的起跳压力为0.85MPa。
[0008] 该结构还包括液磺槽及液磺传输管线,所述液磺槽及液磺传输管线外设有保温壳体,化磺蒸汽总管连接至保温壳体。熔硫槽保温时,将废热锅炉汽包的管线退出系统,开导淋阀进行疏,仅用蒸汽管网的蒸汽进行保温。当系统短期停车时,无需向原有技术中开锅炉对液磺槽及液磺传输管线进行保温,可直接通过废热锅炉汽包对液磺及液磺管线保温,以减少开工锅炉柴油消耗;一般停车8小时内,可以不启用开工锅炉。
[0009] 本发明由于采用上述结构设计,从废热锅炉汽包备用管口接3.5-4.1MPa、242-251℃的饱和蒸汽,然后减压至0.6-0.8MPa后并入熔硫槽化磺蒸汽总管,控制该管道蒸汽温度170-200℃,可以大幅增加化磺速率。通过安装蒸汽减压阀、泄压阀、压力表及安全阀,能够对废热锅炉汽包中的高压蒸汽进行减压,确保压力稳定,排除安全隐患。
附图说明
[0010] 图1 是本发明的结构示意图。

具体实施方式

[0011] 下面结合实施例来进一步说明本发明,但本发明要求保护的范围并不局限于实施例表述的范围。
[0012] 如图1所示,一种熔硫蒸汽管道结构,包括熔硫槽1及与之连接的化磺蒸汽总管2,蒸汽管网3连接至化磺蒸汽总管2;该结构还包括废热锅炉汽包4,其通过管道连接至化磺蒸汽总管2,废热锅炉汽包4与熔硫槽1之间还设有蒸汽减压阀5、泄压阀6、压力表7及安全阀8,且废热锅炉汽包4出口端还设有导淋阀9。
[0013] 所述的蒸汽管网3中的蒸汽为0.5MPa,160℃。
[0014] 所述废热锅炉汽包4的蒸汽为3.5-4.1 MPa,242-251℃;蒸汽减压阀5为YGA43H/Y型蒸汽减压阀。
[0015] 所述安全阀的起跳压力为0.85MPa。
[0016] 该结构还包括液磺槽及液磺传输管线10,所述液磺槽及液磺传输管线外设有保温壳体,化磺蒸汽总管连接至保温壳体。
[0017] 本发明通过将废热锅炉汽包的蒸汽引入化磺蒸汽总管,化磺速度和效率较改造前提高了5倍,完全满足了满负荷生产化磺量的需要。原有及改造后的设备、电仪等设施的故障率及寿命无任何影响。无新增各类安全、环保、消防、职业健康等隐患及事故发生。特别是节约了每次短期开、停车期间的启用开工锅炉的柴油消耗,一般每小时耗柴油90升;达到了改造的目的和要求。
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