一种粗纺羊毛面料的工艺

申请号 CN201610381775.7 申请日 2016-06-02 公开(公告)号 CN105937078A 公开(公告)日 2016-09-14
申请人 江苏威罗赛针织服饰有限公司; 发明人 周鸿彪; 徐炳全; 王洪;
摘要 本 发明 涉及一种粗纺羊毛面料的工艺,这种一种粗纺羊毛面料的工艺生产出来的羊毛面料能大大减少产品损伤,减少起球,弹性好, 稳定性 强,同时干燥性测试短时间内可以完成,测试结果快速及时,有利于企业对吸 水 性面料生产和技术把关,测试工艺简单实用,不需要配置专 门 的检测设备,测试成本低。
权利要求

1.一种粗纺羊毛面料的工艺,其特征在于:这种生产工艺的具体步骤如下:
1)整经→穿综、插筘、插片→剑杆织造,在剑杆织机上将25/1 公支的高支粗纺纱,以2/
2 的斜纹为基础组织,采用单经单纬的方式上机织造,上机幅宽为178cm,上机经密为225 根/10cm,纬密为216 根/10cm;
2)烧毛-单煮-洗呢-双煮-烘呢-光触媒加工液浸轧-烘呢-TEFLON三防整理-焙烘-熟修-刷毛-剪毛-刷毛-给湿-罐蒸,另外,光触媒加工液的用量30g/l—50g/l,轧液率75%—
85%,在光触媒加工液的使用时保持车25m/min—30m/min,温度120℃—135℃,TEFLON三防整理加工的轧液75-85%,车速保持18-22m/min,温度160-180℃,最后制得的面料规格为:纱支96/2-100/2Nm,总紧度145-165,经密615-796根/10厘米,纬密400-358根/10厘米,克重
340-390克/米;
3)然后对毛织物进行起毛、剪毛和拉毛;
4)再将拉毛后的毛织物进行缩绒,先将毛织物浸润,将浸润的毛织物放入温度35℃左右的缩绒液中5~8分钟;4)、后整理工艺:
5)对缩绒的毛织物进行洗呢并进行第一次脱
6)然后对第一次脱水后的毛织物进行染色并进行第二次脱水;
7)将第二次脱水后的毛织物烘干并进行熟修;
8)最后将熟修好的毛织物进行蒸刷并修剪包装
9)对毛织物的干燥性能进行测试:
步骤一:在40cm通幅的毛织物样品上取10cm×20cm的样品两作为测试试样;
步骤二:将试样放在洗涤仪容器中,加入300ml四氯乙烯作为干洗剂,密封后放到干洗仪中,干洗30min后取出,然后重复洗涤两次。
步骤三:折去干洗后试样布边松散的毛纱,将试样平置于温度20±2℃,湿度65±3%的环境下,平衡12小时后放于天平上称重,称得试样浸前重量;
步骤四:在烧杯中加入试剂500ml(试剂配制工艺:499.5ml蒸馏水中加入0.5ml渗透剂FFA),把干洗后的试样置于烧杯中充分吸湿1分钟;
步骤五:将吸湿后的试样沿长度方向一折为二挂于凉衣架,将挂有试样的凉衣架置于温度20±2℃,湿度65±3%的环境条件下,并记录时间,每隔30分钟后测量试样重量,直到试样恢复浸前重量为止;
步骤六:记录试样恢复浸前重量的时间,即为面料自然干燥时间。

说明书全文

一种粗纺羊毛面料的工艺

技术领域

[0001] 本发明涉及一种粗纺羊毛面料的工艺,属于服装面料技术领域。

背景技术

[0002] 国内大多数粗纺企业生产粗纺羊毛的工艺路线对加工纯毛或羊毛比例较高的粗纺羊毛非常适合,但加工低羊毛比例的粗纺羊毛则产品格得不到保证,因为化学纤维不具备缩绒性能,传统工艺路线加工低羊毛比例的粗纺羊毛的缺陷主要表现在以下几个方面:1、缩绒后织物绒面效果较差,要依靠起毛工序来弥补,而后道起毛工序破坏了绒面纤维的毡化程度,使绒面膨松,产品容易起毛起球。
[0003] 2、起毛工序为达到产品绒面丰满程度的要求,使织物纱支损伤较大,这降低了织物的身骨与弹性,造成了手感松软、无弹性。
[0004] 3、起毛工序在拉绒过程中引起织物纬向收缩较大,相应地烘干下机幅宽与成品幅宽之差较大,致使纬向缩率增大,引起尺寸稳定性下降。
[0005] 同时,由于毛织物具有拒水性,水份无法进行面料内部,吸水的多少将直接影响测试结果的正确性,所以以往的毛织物都不对其干燥性能进行测试,也就不能保证毛织物的排湿性能。

发明内容

[0006] 本发明的目的在于克服上述不足,提供一种粗纺羊毛面料的工艺,生产出来的羊毛面料能大大减少产品损伤,减少起球,弹性好,稳定性强。
[0007] 本发明的目的是这样实现的:一种粗纺羊毛面料的工艺,这种生产工艺的具体步骤如下:
1)整经→穿综、插筘、插片→剑杆织造,在剑杆织机上将25/1 公支的高支粗纺纱,以2/
2 的斜纹为基础组织,采用单经单纬的方式上机织造,上机幅宽为178cm,上机经密为225 根/10cm,纬密为216 根/10cm;
2)烧毛-单煮-洗呢-双煮-烘呢-光触媒加工液浸轧-烘呢-TEFLON三防整理-焙烘-熟修-刷毛-剪毛-刷毛-给湿-罐蒸,另外,光触媒加工液的用量30g/l—50g/l,轧液率75%—
85%,在光触媒加工液的使用时保持车25m/min—30m/min,温度120℃—135℃,TEFLON三防整理加工的轧液75-85%,车速保持18-22m/min,温度160-180℃,最后制得的面料规格为:纱支96/2-100/2Nm,总紧度145-165,经密615-796根/10厘米,纬密400-358根/10厘米,克重
340-390克/米;
3)然后对毛织物进行起毛、剪毛和拉毛;
4)再将拉毛后的毛织物进行缩绒,先将毛织物浸润,将浸润的毛织物放入温度35℃左右的缩绒液中5~8分钟;
5)对缩绒的毛织物进行洗呢并进行第一次脱水;
6)然后对第一次脱水后的毛织物进行染色并进行第二次脱水;
7)将第二次脱水后的毛织物烘干并进行熟修;
8)最后将熟修好的毛织物进行蒸刷并修剪包装
9)对毛织物的干燥性能进行测试:
步骤一:在40cm通幅的毛织物样品上取10cm×20cm的样品两作为测试试样;
步骤二:将试样放在洗涤仪容器中,加入300ml四氯乙烯作为干洗剂,密封后放到干洗仪中,干洗30min后取出,然后重复洗涤两次。
[0008] 步骤三:折去干洗后试样布边松散的毛纱,将试样平置于温度20±2℃,湿度65±3%的环境下,平衡12小时后放于天平上称重,称得试样浸前重量;
步骤四:在烧杯中加入试剂500ml(试剂配制工艺:499.5ml蒸馏水中加入0.5ml渗透剂FFA),把干洗后的试样置于烧杯中充分吸湿1分钟;
步骤五:将吸湿后的试样沿长度方向一折为二挂于凉衣架,将挂有试样的凉衣架置于温度20±2℃,湿度65±3%的环境条件下,并记录时间,每隔30分钟后测量试样重量,直到试样恢复浸前重量为止;
步骤六:记录试样恢复浸前重量的时间,即为面料自然干燥时间。
[0009] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:这种一种粗纺羊毛面料的工艺生产出来的羊毛面料能大大减少产品损伤,减少起球,弹性好,稳定性强,同时干燥性测试短时间内可以完成,测试结果快速及时,有利于企业对吸水性面料生产和技术把关,测试工艺简单实用,不需要配置专的检测设备,测试成本低。

具体实施方式

[0010] 本发明涉及一种粗纺羊毛面料的工艺,具体步骤如下:1)整经→穿综、插筘、插片→剑杆织造,在剑杆织机上将25/1 公支的高支粗纺纱,以2/
2 的斜纹为基础组织,采用单经单纬的方式上机织造,上机幅宽为178cm,上机经密为225 根/10cm,纬密为216 根/10cm;
2)烧毛-单煮-洗呢-双煮-烘呢-光触媒加工液浸轧-烘呢-TEFLON三防整理-焙烘-熟修-刷毛-剪毛-刷毛-给湿-罐蒸,另外,光触媒加工液的用量30g/l—50g/l,轧液率75%—
85%,在光触媒加工液的使用时保持车25m/min—30m/min,温度120℃—135℃,TEFLON三防整理加工的轧液75-85%,车速保持18-22m/min,温度160-180℃,最后制得的面料规格为:纱支96/2-100/2Nm,总紧度145-165,经密615-796根/10厘米,纬密400-358根/10厘米,克重
340-390克/米;
3)然后对毛织物进行起毛、剪毛和拉毛;
4)再将拉毛后的毛织物进行缩绒,先将毛织物浸润,将浸润的毛织物放入温度35℃左右的缩绒液中5~8分钟;
5)对缩绒的毛织物进行洗呢并进行第一次脱水;
6)然后对第一次脱水后的毛织物进行染色并进行第二次脱水;
7)将第二次脱水后的毛织物烘干并进行熟修;
8)最后将熟修好的毛织物进行蒸刷并修剪和包装;
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